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技術(shù)收藏 | 一臺500kV變壓器油色譜分析數據異常的

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文章來(lái)源:北京創(chuàng )聯(lián)匯通電氣 ????? 發(fā)布時(shí)間: 2020-12-04 11:13:48
導讀:1引言 利用色譜分析干式變壓器油中溶解氣體,可以診斷設備內部的潛伏性故障。故障診斷包括有無(wú)故障和故障類(lèi)型兩個(gè)方面。通常以特征氣體含量法或產(chǎn)氣速率法來(lái)判斷是否存在故障

1引言

利用色譜分析干式變壓器油中溶解氣體,可以診斷設備內部的潛伏性故障。故障診斷包括有無(wú)故障和故障類(lèi)型兩個(gè)方面。通常以特征氣體含量法或產(chǎn)氣速率法來(lái)判斷是否存在故障,即將油中溶解氣體組分含量的測定值或某些氣體的產(chǎn)氣速率與有關(guān)標準中相應的注意值進(jìn)行比較,然后作出判斷。若認為可能存在故障,則再根據故障下產(chǎn)氣的特征來(lái)判斷故障類(lèi)型,常用方法有特征氣體法和改良三比值法。

本文中介紹了一臺500kV干式變壓器投產(chǎn)試運行期間,根據油中溶解氣體的色譜分析結果,判斷出干式變壓器內部存在過(guò)熱故障,然后通過(guò)返廠(chǎng)檢查找到故障的過(guò)程。

2干式變壓器投運情況

金華電業(yè)局500kV芝堰變工程于2009年7月 7日建成投產(chǎn),其中3號主變(產(chǎn)品型號ODFS-334000/500)于2009年7月9日11時(shí)33分開(kāi)始做沖擊試驗,先由220kV沖擊2次,然后500kV沖擊 4次,沖擊試驗完成后即進(jìn)行帶負載試驗,時(shí)間為7 月11日21時(shí)11分,至22時(shí)43分帶負載試驗結束,該主變正式轉入試運行。

7月11日上午,投產(chǎn)后先次取油樣進(jìn)行色譜分析,發(fā)現B相氫含量異常(119uL/L)。在向取樣人員了解取樣情況后并進(jìn)行分析,認為氫含量異??赡苁怯扇忧拔磳⑷娱y內死油放掉造成。這種情況以前曾多次發(fā)生,原因是由于一些取樣閥的閥體中含有某些脫氫反應的催化劑,在其作用下閥內的油發(fā)生了脫氫反應,使得閥內油中出現高含量氫,如果取樣前未將閥內死油完全放干凈,所取油樣中的氫含量就會(huì )變高。

7月12日上午,正式投產(chǎn)11個(gè)小時(shí)后再次取樣(要求先放掉大量取樣閥內的死油),結果發(fā)現B 相烴類(lèi)氣體的分析數據異常,而氫含量比前次大幅下降。A相和C相則正常。當晚8時(shí)20分進(jìn)行第二次取樣,試驗結果顯示B相一些烴類(lèi)氣體含量增長(cháng)明顯。以后幾天又進(jìn)行了幾次跟蹤試驗,試驗結果見(jiàn)表1。鑒于在試運行期間B相油色譜分析結果出現異常,經(jīng)研究決定,7月15日10時(shí)36分該主變退出運行。

3故障分析

有關(guān)標準規定,500kV干式變壓器油中溶解氣體含量的注意值如下:H2=150uL/L,C2H2=1uL/L,總烴= 150uL/L。

該干式變壓器運行時(shí)間很短,油中H2、C2H2和總烴這三項指標均未達到注意值,因此特征氣體含量法在這一案例中不是很適用。而產(chǎn)氣速率考查的是某一時(shí)間段內氣體含量的增長(cháng)速度,基本上與設備運行時(shí)間的長(cháng)短無(wú)關(guān)。因此在本文案例中,用產(chǎn)氣速率法判斷故障要比特征氣體含量法更合適。產(chǎn)氣速率分為絕對產(chǎn)氣速率和相對產(chǎn)氣速率,計算公式如下:

上述公式中,γa為絕對產(chǎn)氣速率,單位為mL/d;γr為相對產(chǎn)氣速率,單位為%/月;Ci1、Ci2分別為前后兩次取樣測得油中某氣體含量,單位為uL /L;?t為兩次取樣時(shí)間間隔中的實(shí)際運行時(shí)間,在式(1)中單位為天(d),式(2)中單位為月;m為設備總油量,單位t;p為油的密度,單位t/m3。

用產(chǎn)氣速率判斷故障時(shí),對特征氣體起始含量很低的新設備,不宜采用相對產(chǎn)氣速率的方法。從式 (2)中可看出,如果分母Ci1過(guò)小,即使分子中Ci2與 Ci1的差值不大時(shí)也會(huì )使相對產(chǎn)氣速率變得很大,而且分母Ci1的試驗誤差還會(huì )加大對相對產(chǎn)氣速率計算值的影響。由此可見(jiàn),對于本文案例宜采用絕對產(chǎn)氣速率方法。

標準中對干式變壓器絕對產(chǎn)氣速率的注意值規定如下:H2=10mL/d,C2H2=0.2mL/d,總烴=12mL/d。

從表1中可知,H2含量波動(dòng)較大且無(wú)規律,如前所述,這是受取樣閥中存在脫氫反應的影響,故在這種情況下計算H2的產(chǎn)氣速率對故障判斷沒(méi)多大意義。

根據表1中試運行前后的數據,用式(2)計算 C2H2和總烴的產(chǎn)氣速率(運行時(shí)間3.5天,油重70t, 油密度0.89t/m3),得到C2H2的絕對產(chǎn)氣速率為 15.5mL/d,是注意值的77.5倍;總烴的絕對產(chǎn)氣速率為1128mL/d,是注意值的94.1倍。據此可以判定,該設備內部已存在較嚴重故障。

由于故障氣體主要由C2H4、CH4及H2構成,而且還出現微量C2H2,用特征氣體法判斷,該設備的故障類(lèi)型符合高溫過(guò)熱特征。若用改良三比值法判斷,經(jīng)計算得到的編碼組合為0 0 2,對應的故障類(lèi)型也是高溫過(guò)熱。

4返廠(chǎng)后的產(chǎn)品試驗

該干式變壓器停役后,現場(chǎng)所進(jìn)行的檢查未能找到故障,決定B相返廠(chǎng)作進(jìn)一步檢查。返廠(chǎng)后,進(jìn)行了電壓比測量及聯(lián)結組標號檢定、繞組電阻測量、絕緣電阻及介損測量、長(cháng)時(shí)感應電壓試驗等項目的檢查, 結果均未見(jiàn)異常。

在對油進(jìn)行脫氣處理后,又進(jìn)行了長(cháng)期空載和負載試驗(先空載后負載,時(shí)間均為36h),在試驗期間每隔2h取一次油樣進(jìn)行色譜分析,分析數據見(jiàn)表2。

從表2數據可知,干式變壓器長(cháng)期空載試驗時(shí),總烴含量有增長(cháng)趨勢,但在負載試驗中其增長(cháng)速度反而變慢,其他氣體也有類(lèi)似情況。由于吸附在干式變壓器內部固體材料中的氣體在油脫氣處理后,會(huì )有一個(gè)向油中轉移的平衡過(guò)程,使油中的氣體組分含量出現一個(gè)先快后慢的增長(cháng)過(guò)程,這將導致很難區分脫氣后油中氣體含量的增長(cháng)是由故障引起還是由原來(lái)的殘余氣體引起,使得對長(cháng)期空載試驗和負載試驗期間的色譜分析結果難以作出正確判斷。

5故障檢查結果

由于干式變壓器返廠(chǎng)后的診斷性試驗也未能發(fā)現問(wèn)題,決定吊出器身做進(jìn)一步檢查。2009年10月17 日進(jìn)行鐵心、夾件及油箱磁屏蔽等部位檢查,結果未見(jiàn)異常。10月22日進(jìn)行了分體檢查,拆除上鐵軛, 將主柱器身從鐵心柱上拔出,對器身內部及鐵心進(jìn)行了深入細致檢查。結果發(fā)現:高壓側主柱鐵心表面從較小級算起的第4級鐵心片,距鐵窗下鐵軛上表面約450mm處與之接觸的一支撐棒表面有發(fā)黑痕跡,其中出現碳化部分的長(cháng)度100mm。從撐棒緊鄰碳化點(diǎn)向上還有一段(約700mm)發(fā)黑痕跡,但沒(méi)有碳化,僅僅是其下部碳化對上部的熏染結果。這支撐棒上有一個(gè)約2mm小孔,小孔內有污染。另外鐵心接地屏較內層紙筒與撐棒碳化處接觸部分有熏染發(fā)黑痕跡。檢查撐棒過(guò)熱點(diǎn)對應的鐵心部分,鐵心端面光滑,沒(méi)有毛刺形成片間短路,沒(méi)有過(guò)熱形成的燒熔,鐵心完好無(wú)損。同時(shí)對調柱及旁柱也進(jìn)行了認真檢查,檢查結果未見(jiàn)異常。

在對上述撐棒進(jìn)行X光透視后,未發(fā)現金屬異物。經(jīng)過(guò)對撐棒材質(zhì)等因素進(jìn)行認真 研究和分析后,認為該干式變壓器故障的原因是撐棒受到了污染或存在腐蝕發(fā)生霉變而喪失了絕緣性能,與鐵心片接觸后在鐵心端面形成局部渦流產(chǎn)生局部過(guò)熱,由于撐棒與鐵心緊密接觸(鐵心綁帶對其施加了很大的壓緊力),散熱條件很差,因此撐棒由于局部過(guò)熱而發(fā)生碳化,也正是局部過(guò)熱造成了油分解出現色譜分析結果異常。

6結束語(yǔ)

(1)新干式變壓器在投產(chǎn)試運行期間,要高度重視油中溶解氣體含量的色譜分析項目,對有異常的分析結果進(jìn)行故障判斷時(shí),往往用產(chǎn)氣速率法更能反映設備的真實(shí)情況。

(2)取油樣前一定要先將取樣閥內的死油放干凈,以免所取的油樣失去真實(shí)性。

(3)當發(fā)現油中特征氣體含量異常時(shí),在故障未查明之前,若需設備繼續運行(或進(jìn)行空載試驗和負載試驗)并根據油中氣體含量的變化作進(jìn)一步觀(guān)察時(shí),暫緩對油進(jìn)行脫氣處理對故障診斷更為有利。

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